Ciencias de la Educación   

Artículo de Investigación  

 

Optimización del múltiple de escape de un motor 1300cc mediante simulación computacional y su validación en un dinamómetro

 

Optimization of the exhaust manifold of a 1300cc engine through computational simulation and its validation in a dynamometer

 

Otimização do coletor de escape de um motor de 1300cc através de simulação computacional e sua validação em dinamômetro

 

 

Jorge Ariel Salas Pazmiño I
arielsalas19@gmail.com
 https://orcid.org/0000-0002-9868-402X   
,Santiago Israel Obando Gadvay II
santiago.obando1412@outlook.com
https://orcid.org/0000-0003-0302-1651
Javier Milton Solís Santamaria III
Milton.solis@espoch.edu.ec
 https://orcid.org/0000-0002-9291-1906
,Juan Carlos Rocha Hoyos IV
juan.rocha@espoch.edu.ec
 https://orcid.org/0000-0003-0660-7199
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: arielsalas19@gmail.com

 

 

         *Recibido: 29 de mayo del 2022 *Aceptado: 02 de junio de 2022 * Publicado: 31 de julio de 2022

 

 

       I.          Ingeniero Automotriz, Asistente de Investigación, Ecuador.

     II.          Ingeniero Automotriz, Asistente de Investigación, Ecuador.

   III.          Maestría en Ingeniería Mecánica Mención Sistemas de Transporte, Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Ecuador.

   IV.          Magíster Sistemas Automotrices, Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Ecuador.

 

 

Resumen

El presente proyecto tuvo como objetivo la optimización del múltiple de escape de un motor  1300cc mediante simulación computacional y validación en un dinamómetro de rodillos, partiendo de la aplicación de métodos multicriterio de la aplicación de un software computacional para la selección de la mejor disposición de los diferentes modelos analizados en este software de simulación 1D,obteniendo dos diseños de múltiple de disposición 4-2-1 y 4-1 que cumplen con las especificaciones de desempeño y calidad para mejorar los valores de torque y potencia en el motor, para su posterior construcción siguiendo las normas de diseño, mismos que inicialmente fueron dibujados mediante el software de modelado, aplicando los procesos de manufactura de estructuras tubulares, al implementar cada uno de los múltiples en el vehículo se procedió a la realización de tres pruebas en un dinamómetro de rodillos para así obtener una media de cada uno y posteriormente poder realizar la comparación con los resultados del diseño original del múltiple de escape. Así se pudo determinar que, los resultados más favorables que se obtuvieron fue con el diseño de configuración 4- 2-1, se determinó una potencia máxima de 79.77HP a un régimen de 5800 rpm que, al compararlo con los resultados obtenidos utilizando el múltiple de escape original representa una ganancia de potencia del 6.97%, determinando que el diseño es aceptable y cumple con los parámetros indicados para este vehículo, concluyendo que este proyecto es viable

para una producción de autopartes, aplicable para vehículos livianos, en un ciclo de conducción durante carretera.

Palabras Claves: tecnología y ciencias de la ingeniería; vehículo; múltiple de escape; diseño mecánico; simulación; optimización; torque; potencia.

 

Abstract

The objective of this project was the optimization of the exhaust manifold of a 1300cc engine by means of computational simulation and validation in a roller dynamometer, starting from the application of multicriteria methods of the application of a computational software for the selection of the best arrangement of the different models analyzed in this 1D simulation software, obtaining two layout manifold designs 4-2-1 and 4-1 that meet the performance and quality specifications to improve the torque and power values ​​in the engine, for later construction following the design standards, which were initially drawn using the modeling software, applying the manufacturing processes of tubular structures, when implementing each of the multiples in the vehicle, three tests were carried out on a roller dynamometer in order to obtain an average of each one and later be able to make the comparison with the results. Limited to original exhaust manifold design. Thus, it was possible to determine that the most favorable results obtained were with the 4-2-1 configuration design, a maximum power of 79.77 HP was determined at a speed of 5800 rpm, which, when compared with the results obtained using the multiple original exhaust represents a power gain of 6.97%, determining that the design is acceptable and meets the parameters indicated for this vehicle, concluding that this project is viable

for a production of auto parts, applicable for light vehicles, in a driving cycle during highway.

Keywords: technology and engineering sciences; vehicle; exhaust manifold; mechanical design; simulation; optimization; torque; power.

 

Resumo

O objetivo deste projeto foi a otimização do coletor de escape de um motor de 1300cc através de simulação computacional e validação em um dinamômetro de rolos, a partir da aplicação de métodos multicritérios da aplicação de um software computacional para a seleção do melhor arranjo dos diferentes modelos analisados ​​neste software de simulação 1D, obtendo dois projetos de manifold de layout 4-2-1 e 4-1 que atendem as especificações de desempenho e qualidade para melhorar os valores de torque e potência no motor, para posterior construção seguindo as normas de projeto, inicialmente desenhados com o software de modelagem, aplicando os processos de fabricação de estruturas tubulares, ao implementar cada um dos múltiplos no veículo, foram realizados três testes em um dinamômetro de rolos para obter uma média de cada um e posteriormente poder faça a comparação com os resultados. Limitado ao design original do coletor de escape. Assim, foi possível determinar que os resultados mais favoráveis ​​obtidos foram com o projeto de configuração 4-2-1, uma potência máxima de 79,77HP foi determinada em regime de 5800 rpm, o que, quando comparado com os resultados obtidos utilizando o escapamento original representa um ganho de potência de 6,97%, determinando que o projeto é aceitável e atende aos parâmetros indicados para este veículo, concluindo que este projeto é viável

para a produção de autopeças, aplicáveis ​​a veículos leves, em ciclo de condução em rodovia.x|

Palavras-chave: ciências da tecnologia e engenharia; veículo; coletor de escape; design mecânico; simulação; otimização; torque; potência.

 

Introducción

En el Ecuador realizar modificaciones a los vehículos en serie se ha vuelto algo cotidiano, ya sea para preparar vehículos de competencia o como proyectos personales, siendo así que el automovilismo de tipo circuitos y los denominados cuartos de milla ha venido incrementándose numerosamente, no obstante se puede distinguir al vehículo Chevrolet corsa como uno de los más comunes dentro de las competencias denominada TC 1600 que abarca a los vehículos cuyos motores se encuentren entre 1251cc y 1650cc. (Quiroz, 2018)

Las modificaciones mecánicas en un vehículo son primordiales ya que con éstas se pretende ganar un mayor torque y potencia sin perder la confiabilidad del automotor. Según el Reglamento Técnico Campeonato Nacional De Circuito 2019, indica que el múltiple de escape es un componente libre en su preparación, lo cual no restringe su diseño y fabricación por lo tanto este tipo de modificaciones se pueden realizar sin ningún inconveniente para vehículos de competencia (Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo, 2019)

Por lo general en los vehículos de producción en serie una de las partes comunes a modificar es el múltiple de escape, una pieza que recoge en todo momento los gases de al menos dos cilindros desde la culata y llega hasta la primera junta que lo separa del resto del sistema de escape, según lo define la Federación Internacional del Automovilismo

No obstante, en Ecuador los múltiples de escape han sido modificados sin ningún parámetro de estudio previo, por lo tanto, no hay evidencia de los resultados obtenidos a partir de estas modificaciones es decir no se conoce sobre la mejora o pérdida de potencia. En cuanto a su construcción, los múltiples se fabrican a partir de un perfil de tubo de acero redondo, alcanzando una configuración 4-1 o 4-2-1 (Arroyo, 2017).

Los vehículos de producción en serie generalmente poseen múltiples de escape de fundición de hierro, a pesar de ello, los autos de alta gama o los múltiples fabricados, utilizan tubos de acero negro, galvanizado o inoxidable.

Por otra parte, existen dos métodos mediante los cuales se pueden construir los colectores de escape. El más común y de menor costo en el país es mediante el doblado de tubos, en los cuales se puede apreciar la reducción de la sección circular por

aplastamiento en la zona de curvatura.

El otro proceso se conoce como step header, consiste en la fabricación de los múltiples mediante la soldadura de tramos de tubería, utilizando tubos pre- doblados que mantienen la sección circular uniforme durante todo su recorrido (Arroyo, 2017)

 

Materiales y Métodos

Sistema de escape

El sistema de escape de un automóvil es un conjunto que recoge los gases que se han generado en el proceso de combustión., elimina las sustancias nocivas, reduce el nivel de ruido y descarga dichos gases en un punto adecuado del vehículo lejos de sus ocupantes. El sistema de escape puede constar de uno o dos canales según el motor. La resistencia al flujo debe seleccionarse de modo que la contrapresión del escape afecte al rendimiento del motor lo menos posible. Para garantizar que el sistema de escape funcione perfectamente, debe considerarse como un todo y desarrollarse en consecuencia. Esto significa que sus componentes deben ser coordinados por los ingenieros de diseño de acuerdo con el vehículo y el motor específicos (Calle y Rivas, 2014).

Un sistema convencional de escape consta de los siguientes elementos.

                  Colector de escape

                  Conductos de evacuación

                  Convertidor catalítico

                  Silenciadores

                  Sujetadores de la tubería (Mundo motor, 2017

 

 

 

 

 

 


Figura 1: Colector de escape

Fuente: (Actualidad Motor, 2018)

 

Metodología de investigación a realizar

Mediante la investigación experimental manipulando las variables bajo condiciones controladas, se analizará los efectos de la configuración, longitud y forma de las tuberías del múltiple de escape sobre las curvas de torque y potencia (Calle y Rivas, 2014).

En el presente estudio se aplicará el método empírico es decir basado en la observación de las deficiencias en el diseño y construcción de los múltiples de escape elaborados en Ecuador, juntamente con la experimentación de varias configuraciones, dimensiones de colectores y proceso de construcción (Arroyo, 2017)..

Adicionalmente, con la simulación mediante software en base a métodos matemáticos, se reproducen las condiciones de trabajo del motor y flujo de los gases combustionados mediante el uso de herramientas 1D y 3D, para finalmente validar los resultados experimentalmente en un dinamómetro de rodillos (Calle y Rivas, 2014).

En el trabajo se investigará el comportamiento de dos tipos de configuraciones de múltiple de escape y el colector original mediante el método de simulación computacional 1D/3D y la validación experimental a través de pruebas dinamométricas según la norma INEN 960 (Ramírez, 2014).

 

 

 

 

 

 

 


Figura 2: Diagramas de etapas del proyecto

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Procedimiento

Revisión del estado del vehículo

Antes de realizar las primeras pruebas en el dinamómetro se procede a la revisión del estado del vehículo para asegurarnos que no existan fallas que alteren los resultados, como el vehículo en estudio fue un Chevrolet Corsa Wind del 1996 MPFI, se tuvo la opción de escanearlo y obtener valores reales de los diferentes sensores en tiempo real, tales como el funcionamiento del sensor de oxígeno, el funcionamiento del sensor MAP, funcionamiento de la válvula IAC, etc. Determinando así que el vehículo se encontraba en perfectas condiciones, y no presentaba fallas que alterarían los resultados a obtenerse con los diferentes sistemas de escape.

 

 

 

Cálculo de longitudes y diámetro internos

Con la ayuda de las correlaciones de A. Graham Bell investigadas se procederá a realizar los cálculos para cada una de las configuraciones de los colectores de escape en estudio con los datos 39 del vehículo en cuestión para establecer parámetros base que a su vez se adaptaran al vehículo y poder realizar la simulación 1D respectiva.

 

Sistema 4-1

Mediante las correlaciones de Graham Bell se calculará las longitudes de la salida de los conductos del colector de escape (P), la longitud del conducto final (CK+TL) y sus respectivos diámetros. Para la longitud de los conductos de salida se utilizará la ecuación 1: (Díaz , 2017).

𝑃= ((850*ED)/ n) -3  (1)

 

Sistema 4-1

Mediante las correlaciones de Graham Bell se calculará las longitudes de la salida de los conductos del colector de escape (P), la longitud del conducto final (CK+TL) y sus respectivos diámetros. Para la longitud de los conductos de salida se utilizará la ecuación 1: (Díaz , 2017).

 

𝑃= ((850*ED)/ n) -3  (1)

 

Dónde:

ED es igual a 255 grados, ya que el vehículo presenta un RCE de 10 grados, un AAE de 55 grados, y un AAA de 10 grados.

n = 5400 RPM, este dato se determinó en las primeras pruebas dinamométricas. (Díaz , 2017).

 

P = ((850 245)/ 5400) − 3 = 37.13 𝑖𝑛 94.3 cm

 

Para calcular el diámetro interno de los ductos de salida se usa la ecuación 2. (Díaz , 2017).

 

𝐼𝐷 =    cc2    2.1    (2)

(P"+3)25

 

Donde:

 

CC es igual a 325 cc, ya que la cilindrada total es de 1300 cc y se lo divide para los cuatro cilindros.

 

Resolviendo tenemos:

 

 

𝐼𝐷 =    325      2.1=1.19 𝑖𝑛 3 cm (Díaz , 2017).

(37.13 + 3) 25

 

Para el cálculo de la longitud final del tramo se dice que esta será la misma que los tubos del colector primario más 3 pulgadas. (Díaz , 2017).

 

𝐿𝐹 = 𝑃 + 3 𝐿𝐹 = 37.13 + 3 = 40.13 𝑖𝑛 101.9 cm

 

Y para calcular el diámetro interno del tubo del tramo final se usa la ecuación 3. (Díaz , 2017).

 

𝐼𝐷3 =  cc2    2       (3) (Díaz , 2017).

(P"+3)25

 

P es igual a 37.13 in, dato obtenido en el cálculo de la longitud del colector con configuración 4-1. (Díaz , 2017).

 

Resolviendo:

𝑃2 = 37.13 − 15 = 22.13 56.21 𝑐𝑚 (Díaz , 2017).

 

El diámetro de los tubos del colector secundario se calcula mediante la ecuación 4:

 

𝐼𝐷𝑆 = 𝐼𝐷2 2 0.93 (4) (Díaz , 2017).

 

Dónde:

ID es igual a 1.19 in, dato obtenido en el cálculo del colector con configuración 4-1

 

Resolviendo:

 

𝐼𝐷𝑆 = 1.192 2 0.93 = 1.56 𝑖𝑛 (Díaz , 2017).

1.56 𝑖𝑛 3.97𝑐𝑚

 

Resolviendo tenemos:

 

𝐼𝐷 = 3252

(37.13 + 3) 25

 

2=1.6 𝑖𝑛 4 cm

 


Aplicando las correlaciones de Graham se obtuvo las siguientes dimensiones:

Figura 4: Dimensiones para un múltiple de escape de configuración 4- 1 un motor Chevrolet 1300 cc.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Sistema 4-2-1

Para un colector de escape de configuración 4-2-1, se deben aumentar dos variables más en comparación a la configuración 4-1, la longitud y el diámetro del colector secundario.

La longitud del colector primario siempre será 15 in ó 38.1 cm

Para la longitud de los tubos del colector secundario se calcula restando la longitud 𝑃 menos la longitud del colector primario:

 


Dónde:

Figura 5: Dimensiones para un múltiple de escape de configuración 4-2- para un motor Chevrolet 1300 cc.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Simulación 1D

La simulación 1D se la realizará en el software OpenWAM, el mismo que posee una interfaz de un sistema de bloques donde se ingresan datos de cada componente del motor que va desde la admisión hasta la salida de gases residuales, estableciendo el tipo de motor, número de cilindros, válvulas, conductos de admisión-escape y conexiones entre sistemas conforme al modelo que se requiere analizar (Arroyo, 2017).

En la tabla 1 mostraremos los elementos que se usaran en el software:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Elementos empleados para la simulación 1D en el software OpenWAM.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

El software permite ingresar condiciones en las cuales se desea trabajar, por lo tanto, se ha utilizado los datos iniciales que se muestran en la siguiente gráfica.


Figura 6: Datos generales del motor Chevrolet CORSA 1300 cc.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Adicionalmente, se establecieron los parámetros de cálculo y el modelo utilizado en el bloque de ejecución tal y como se muestra en la figura 7

 

 

 

 

 

 

 

 


Figura 7: Parámetros de cálculo para la simulación 1D en el software OpenWAM

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Diseño 3D

Se utilizó el software de modelado SolidWorks, en el mismo se pudo establecer diámetros, longitudes y ángulos de doblaje de la tubería para su posteriormente realizar la construcción. El dimensionamiento se lo realizó mediante la observación de los mejores resultados obtenidos en la simulación 1D realizada mediante el software OpenWAM. Para los diferentes sistemas de escape.

 

Sistema 4-1


En la figura mostrada a continuación se observa el modelado 3D de un múltiple de escape con configuración 4-1.

 

Figura 8: Modelado 3D de un múltiple de escape 4-1.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Posteriormente, se realizó un análisis de esfuerzos, generados por los dobleces necesarios para la construcción del múltiple de escape. Los mismos que se encuentran a continuación

 

 


Figura 9: Simulación de esfuerzos. Múltiple de escape con configuración 4-1. Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Sistema 4-2-1

En la figura mostrada a continuación se observa el modelado 3D de un múltiple de escape con configuración 4-2-1.


Figura 10: Modelado 3D de un múltiple de escape 4-2-1.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021


 

Figura 11: Simulación de esfuerzos.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Construcción del múltiple

Una vez analizados los sistemas óptimos de acuerdo con la simulación 1D se procedió a la construcción, un múltiple de escape con configuración 4-1 y otro con una configuración 4-2-1. Primero se procedió a la fabricación del soporte sobre el cual van sujetos los ductos y a su vez se une al block del motor, este paso se realizó tomando como moldura al empaque que une el block con el múltiple de escape.


Figura 12: Soporte que une el sistema de escape al block del motor del vehículo Chevrolet corsa 1300 cc.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

La elaboración de los ductos se realizó por el método del doblado de las tuberías, donde se observó el estrechamiento de la sección transversal en las curvaturas. Para este proceso se cortó los tubos de la longitud especificada en el diseño y se dobló de acuerdo a los ángulos requeridos mediante una dobladora de tubos hidráulica.


 

Figura 13: Proceso de doblado.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Posterior al proceso de doblado se procedió a la soldadura, pulida y pintura de cada una de las configuraciones del sistema de escape.

 


Figura 14: A) Soldadura eléctrica de los tubos B) pulida externa

C) Pintada del múltiple terminado

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

Resultados

Resultados de Potencia máxima a partir de la simulación 1D Una vez realizada la simulación 1D en el software OpenWAM se obtuvieron los siguientes resultados de potencia máxima a un régimen de 5200 rpm. Se muestran en el grafico 4.1.


Gráfico 1: Resultados de potencia máxima del vehículo Chevrolet 1300 cc a un régimen de 5200 rpm.

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En la simulación 1D los prototipos con mejores condiciones es el prototipo 4-2-1G que significa el criterio de Grillieri, al igual que el prototipo 4-1G por criterio de Grillieri, es por eso por lo que se procedió a diseñar estos dos

Como se puede observar en la gráfica 4-3, el prototipo más eficiente es el múltiple de escape con configuración 4-2-1, prototipo C, cuyas dimensiones se realizaron mediante las correlaciones de Gillieri, este prototipo de colector de escape nos da un resultado de 80.59 hp en potencia, un incremento bastante significativo del 6.06% en comparación al original, pero poco práctico para su adaptación al vehículo.

Al intentar la implementación nos topamos que las uniones de los ductos reducían el espacio del vehículo con el suelo en un 50% dificultando así la movilidad por carreteras de segundo orden teniendo en cuenta que un golpe podría afectar todo el sistema.

Pruebas dinamométricas

 

Tabla 2: Resultados ensayo N.1.Sistema de escape original

Var.

RPM

Max.

Promedio

Potencia (HP)

5000

61

60

Torque (Kg*m)

2800

10,2

8

Potencia Transmisión (HP)

5600

16

15,1

Potencia Motor (HP)

5400

75,2

75,2

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En el sistema original nos indica según la prueba dinamométrica un torque máximo alcanzado a las 2800 RPM de 10,2 Kg*m y una potencia máxima alcanzada a las 5400 RPM de 75,2 HP.

 

Tabla 3: Resultados ensayo N.2. Sistema de escape original

Var.

RPM

Max.

Promedio

Potencia (HP)

5000

61

60

Torque (Kg*m)

2800

10,2

8,1

Potencia Transmisión (HP)

5600

15,6

14,6

Potencia Motor (hp)

5400

74,7

74,7

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En esta segunda prueba dinamométrica se obtuvo el mismo torque a las mismas RPM anterior y una potencia de 74,7 HP con 5400 RPM.

 

 

Tabla 4: Ensayo N. 3. Colector de escape original

Var.

RPM

Max.

Promedio

Potencia (HP)

5200

59

58

Torque (Kg*m)

2800

9,7

7,8

Potencia Transmisión (HP)

5600

16,8

15,8

Potencia Motor (HP)

5400

73,8

73,8

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En esta prueba se obtuvo una potencia de 73.8 HP a las 5400 RPM.

 

Una vez que se realizó el respectivo análisis de las tres pruebas dinamométricas se procedió a hallar una media aritmética para disminuir el error de los ensayos

obteniendo lo siguiente:

 

Tabla 5: Pruebas dinamométricas. Sistema de escape original

Var.

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5067

60,33

59,33

Torque

2800

10,03

7,97

Potencia Transmisión

5600

16,13

15,17

Potencia Motor

5400

74,57

74,57

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Con la información obtenida se pudo determinar que la potencia máxima del vehículo es de 74.57 Hp a un régimen de 5400 revoluciones, siendo la misma que nos servirá para comparar los resultados obtenidos.

 

Tabla 6: Ensayo N. 1. Colector de escape, configuración 4-1

Var.

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5400

67

67

Torque

3000

10,2

8,9

Potencia Transmisión

6000

14,3

11,6

Potencia Motor

5600

78,5

78,4

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En la primera dinamométrica con la disposición 4-1 se obtuvo un torque a 3000 RPM de 10,2 Kg*m y una potencia a 5600 RPM de 78,5 HP.

 

Tabla 7: Ensayo N. 2. Colector de escape, configuración 4-1

Var. 7

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5400

65

65

Torque

3000

9,9

8,7

Potencia Transmisión

6000

14,9

12,4

Potencia Motor

5600

77,5

77,5

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En esta segunda prueba dinamométrica se obtuvo el mismo torque a las mismas RPM anterior y una potencia de 77,5 HP con 5600 RPM.

 

Tabla 8: Ensayo N. 3. Colector de escape, configuración 4-1

Var. 8

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5400

67

67

Torque

3000

10,2

8,9

Potencia Transmisión

6000

14,3

11,6

Potencia Motor

5600

78,5

78,4

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

En esta prueba se obtuvo una potencia de 73.8 HP a las 5400 RPM.

De igual manera se procede a calcular la media aritmética, con los valores obtenidos en las tres pruebas que nos servirán para la validación de resultados de la simulación hecha con el colector de configuración 4-1 se realizó una media aritmética en la que se obtuvo lo siguiente:

 

Tabla 9: Pruebas dinamométricas. Sistema de escape, configuración 4- 1

Var. 9

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5400

65,67

65,67

Torque

3000

10,00

8,77

Potencia Transmisión

6000

14,70

12,13

Potencia Motor

5600

77,83

77,80

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Las prestaciones del vehículo subieron a 77.83 hp a 5600 rpm.

 

Tabla 10: Ensayo N. 1. Colector de escape, configuración 4-2-1

Var. 10

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5200

61

61

Torque

3200

9,4

8,2

Potencia Transmisión

6000

18,1

15

Potencia Motor

5800

77,8

76,3

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021

 

En la primera dinamométrica con la disposición 4-1 se obtuvo un torque a 3200 RPM de 9,4 Kg*m y una potencia a 5800 RPM de 77,8 HP

 

Tabla 11: Ensayo N. 2. Colector de escape, configuración 4-2-1

Var. 11

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5400

66

66

Torque

3400

9,9

8,9

Potencia Transmisión

6000

15,3

12,8

Potencia

Motor

5800

80,7

79,2

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En esta segunda prueba dinamométrica se obtuvo el mismo torque a las mismas RPM anterior y una potencia de 80,7 HP con 5800 RPM.

 

Tabla 12: Ensayo N. 3. Colector de escape, configuración 4-2-1

Var. 12

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5400

67

67

Torque

3000

10

9

Potencia Transmisión

6000

14,8

12,4

Potencia Motor

5800

80,8

79,7

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

En esta prueba se obtuvo una potencia de 80.8 HP a las 5800 RPM.

De igual manera se procede a calcular la media aritmética, con los valores obtenidos en las tres pruebas que nos servirán para la validación de resultados de la simulación hecha con el colector de configuración 4-2-1 se realizó una media aritmética en la que se obtuvo lo siguiente:

 

Tabla 13: Pruebas dinamométricas. Sistema de escape, configuración 4- 2-1

Var. 13

RPM

Max.

Promedio

Potencia

5333

64,67

64,67

Torque

3200

9,77

8,70

Potencia Transmisión

6000

16,07

13,40

Potencia Motor

5800

79,77

78,40

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Análisis Comparativo

Comparación de datos entre la simulación 1D y la validación en el dinamómetro

 

Múltiple de escape original

Con la ayuda de la simulación 1D pudimos obtener las prestaciones que tenía el vehículo con el múltiple de escape original, a su vez se realizó unas pruebas dinamométricas para establecer la línea base de estudio, con estos dos valores realizaremos una comparación para efectuar la precisión del software (Arroyo, 2017).

 

Gráfico 2: comparación de potencia máxima obtenida de la simulación y la validación del múltiple de escape original Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Como se observa en el gráfico 11-4 el valor de la potencia máxima que presento el vehículo en las pruebas dinamométricas es menor a la de la simulación en un 1.89 %, debido a que el programa ubica las cañerías de forma recta sin tomar en cuenta las curvaturas que presenta al momento de la adaptación al vehículo presentando mayor rozamiento entre el gas y las paredes además de formar ondas de presión inversas que dificultan la salida de los gases.

 

Múltiple configuración 4-2-1 prototipo D

Como se puede observar los resultados obtenidos de potencia en el dinamómetro con el prototipo D de configuración 4-2-1 es menor en un 0.32 % que de los valores obtenidos en la simulación 1D. Un error aceptable tomando en cuenta que el software no tiene presente el proceso de elaboración del múltiple, como este caso se lo realizo mediante el doblado de tubos se debería tomar en cuenta que en cada doble existe un estrechamiento del área lo que generara mayor rozamiento entre los gases y las paredes de los ductos (Arroyo, 2017).

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Comparación de potencia máxima obtenida de la simulación y la validación del prototipo D

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Múltiple configuración 4-1 prototipo B

Como se puede observar los resultados obtenidos de potencia en el dinamómetro con el prototipo B de configuración 4-1 es menor en un 0.34 % que de los valores obtenidos en la simulación 1D.


Gráfico 4: Comparación de potencia máxima obtenida de la simulación y la validación del prototipo B

Realizado: Salas J; Obando, S, 2021.

 

Para la simulación se trató de utilizar los datos mayormente reales como la temperatura de entrada de aire, la presión atmosférica, poder calorífico del combustible, valores exactos de ángulos de apertura y cierre de válvulas, etc. (Arroyo, 2017)

Es por ello que el error presente del software en este caso determinando una media de los errores en las tres simulaciones nos dio de 0.85% excediendo el valor producido en el dinamómetro.

 

 

Conclusiones

Del análisis realizado en la simulación 1D evaluando la variación de dimensiones en las configuraciones de múltiples de escape 4-1 y 4-2-1, se seleccionó dos diseños para su validación, uno de configuración 4-1 al que se lo denomino prototipo D, con tubos de 3 cm de diámetro interno con 108 cm de longitud para los ductos principales y tubos de 4 cm de diámetro con una longitud de 102 cm para los ductos secundarios, puesto que permite alcanzar valores de potencia elevados en los regímenes de revoluciones altos, y otro de configuración 4-2-1 al que se lo denomino prototipo B, con tubos de 3 cm de diámetro con longitud de 42 cm

para los ductos primarios, tubos de 4 cm de diámetro con longitud de 66 cm para los ductos secundarios y para los ductos terciarios se utilizó tubos de 4 cm de diámetro con longitud de 102 cm, permitiéndonos así alcanzar un aumento considerable de potencia en el vehículo.

En la validación de resultados en el dinamómetro, con el múltiple de configuración 4-1 prototipo B se obtuvo luego de tres ensayos y determinar una media aritmética una potencia máxima de 77.80 hp a un régimen de 5600 rpm que al compararlo con los resultados obtenidos con el mutile de escape original representan una ganancia del 4.73 %, un resultado muy favorable. En el caso del torque no se pudo observar mayor variación ya que se obtuvo un resultado de 10 kg*m a un régimen de 3000 rpm un valor bastante cercano al resultado que se obtuvo con el múltiple original que fue de 10.03 kg*m a un régimen de 2800 rpm.

Los resultados más favorables que se obtuvieron fue con el prototipo D de configuración 4- 2-1, después de realizar los respectivos ensayos en el dinamómetro y realizar una media aritmética se determinó una potencia máxima de 79.77 hp a un régimen de 5800 rpm que, al compararlo con los resultados obtenidos utilizando el múltiple original representa una ganancia del 6.97 %, el torque no se vio afectado notoriamente ya que se obtuvo un valor de 9.77 kg*m un valor muy cercano al del múltiple original. Con dichos resultados se puede afirmar que se ha tenido éxito en el proyecto ya que se logró optimizar las prestaciones del vehículo con una modificación en la cual se buscó la manera de no sobredimensionar la pieza asegurando su máximo beneficio con la ayuda de la simulación 1D.

 

Referencias

1.     ACTUALIDAD MOTOR. Funcionamiento de los silenciadores. [blog]. 2018. [Consulta: 03 de mayo 2021]. Disponible    en:

2.     https://www.actualidadmotor.com/funcionamiento-de- lossilenciadores/.

3.     ALMEIDA, G. Evaluación del flujo de escape del múltiple del MCI en vehículos SUV con materiales no tradicionales. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador. 2012.

4.     AQUINUVE. Preparación de motore [blog]. 2018. [Consulta: 06 de mayo 2021]. Disponible en: https://aquinuve.es/preparacion-de-motores-4t/.

5.     ARROYO TERÁN, EDWIN SALOMÓN. Optimización del múltiple de escape para un vehículo de competición con motor de combustión interna de cuatro tiempos y cuatro cilindros. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador. 2017.

6.     AUTOFACIL. 2014. Catalizadores de coches. [blog]. 2017. [Consulta: 06 de mayo 2021]. Disponible        en:

7.     https://www.autofacil.es/tecnica/sirve-catalizador- coche/188310.html

8.     BORJA, G. Diferencias entre colectores de escape. [blog]. 2018. [Consulta: 06 de mayo 2021]. Disponible   en:

9.     https://www.momentogp.com/diferencias-entre- colectores-de-escape/.

10.  BOTTA, DIEGO & BRUSCONI, MARTÍN. Efecto de la relación biela-manivela en el comportamiento del motor de ciclo Otto. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 2011.

11.  CALLE , ELOY & RIVAS, DORIAN. Diseño y construcción de un múltiple de escape para un motor YAMAHA FZR600 de fórmula SAE. . (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. 2014.

12.  CARMONA, ANÍBAL. Ingeniería y diseño de un banco de pruebas didáctico para un motor a combustión interna. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Tecnológica Nacional, Montevideo, Uruguay. 2018.

13.  DÍAZ , J. Cálculo y diseño de un sistema de escape para un motor de Formula Student. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España. 2017.

14.  DOMINGO, A. Apuntes de los temas de Termodinámica. 2015.

15.  EL MANUAL DE EDUARDO. Curva

16.  torque potencia. [blog]. 2018. [Consulta: 06 de       mayo   2021]. Disponible            en: https://sites.google.com/site/manualdeduar do/Home/torque-y-potencia.

17.  ERAZO CERÓN, DAVID ANÍBAL & VITERI MOSQUERA, ALEJANDRO SEBASTIÁN. Análisis termodinámico de los parámetros indicados de un motor de ciclo otto aspiración natural con sistema de inyección electrónica en función de la altitud sobre el nivel del mar. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. 2017.

18.  FEDERACIÓN ECUATORIANA    DE AUTOMOVILISMO Y KARTISMO. Reglamento Karting. [En línea] 2019. [Citado el: 13 de Agosto de 2021.] http://fedak.com.ec/index.php/estatutos-y- reglamentos/reglamento-karting-2019. GILLIERI, S. Preparación de Motores de Serie para Competición. Barcelona- España. 2007.

19.  GUAMÁN, E; et al. Parámetros del Múltiple de Escape para su Diseño Computacional: una revisión. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador. 2014.

20.  IBARRA, M. Manual de Motores de Combustión Interna. 2010.

21.  KS ENGINEERS. Dinamómetros. [blog]. 2021. [Consulta:

22.  21 de mayo 2021]. Disponible en: https://www.ksengineers.at/en/Automotive-Testing/Testing- equipment/Chassis-dynamometers

23.  MARÍN , DANIELA Y TORO, MIGUEL. 2018. Caracterización de las curvas de presión, par y potencia de un motor de combustión interna mono cilíndrico bajo diferentes regímenes de operación. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. 2018.

24.  MANTILLA, J; et al. Ingeniería e Investigación, Bogotá, Colombia. 2020

25.  MARTINEZ, A. Motores de Combustión Interna, 2007.

26.  MORALES, MERCEDES & HERNÁNDEZ RAFAEL. Caracterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. 2008.

27.  MUNDO MOTOR. Múltiple de escape. [blog]. 2017. [Consulta: 16 de mayo 2021]. Disponible en: https://www.mundodelmotor.net/multiple-de-escape/#

28.  :~:text=El%20m%C3%BAltiple% 20de%20escape%20de,un%20solo%20tubo%20de%20esca pe.&text=La%20gran%20mayor%C 3%ADa%20de%20los,un%20solo%20multiple%20de%20e scape.

29.  ORTEGA,       WASHINGTON.        Diseño y

30.  construcción de un múltiple de admisión para motor de combustión interna. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador. 2019.

31.  QUIROZ, WALTER. Diseño, análisis y construcción de un múltiple de admisión para un vehículo de competencia de pista Chevrolet Forsa

32.  1.3. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador. 2018.

33.  RUIZ, L. Ciclos teóricos y reales de los motores de combustión interna. Bogotá, Colombia 2012.

34.  REA CABEZAS, FRANCISCA ANA. Análisis

35.  del flujo de aire en el múltiple. (Trabajo de titulación) (Pregrado), Universidad Politécnica Salesiana, Riobamba, Ecuador. 2011.

 

 

 

 

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